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煙葉收購、切前加工、切制成絲、煙絲處理、卷包成煙……一根香煙點燃后短短幾分鐘內就能化成灰燼,可是從煙葉變成消費者指間的一根香煙,前后卻要經過數道工序,一旦某個環節出現差錯,將直接影響到香煙的品質、企業的效率。因此,一根香煙的誕生不但有著制煙員工的付出,在機械化作業的今天,更離不開機械維修師的努力,正是有他們的付出,才確保了香煙加工設備的正常運行。昨日,在青島卷煙廠生產車間,記者見到了兩位在生產一線奮斗多年的“老工匠”。
欒勝勇·流水線上的高級技師 1997年入廠,在制絲車間流水線上已經行走了19個年頭,如今的欒勝勇已經成為青島卷煙廠制絲車間的機械維修主管,車間70多臺主機設備、上千臺輔助設備的運行狀況他每天都要巡視。“整個制絲車間分三層樓,每條流水線長達500米,一旦某個環節出現問題,整條流水線的作業都將受到影響。”欒勝勇告訴記者,掌控流水線的整體運行狀況是他的職責所在,為此每天爬上爬下,他需要行走上萬步,甚至更多。
“小欒的技術在公司可是數得著的,車間的設備他全都會修。”說起欒勝勇做出的貢獻,車間設備主任潘洪軍自豪地說,在欒勝勇及其團隊的努力下,該公司制絲車間流水線的故障率已經下降至0.17%,在全省4個煙廠中排名第一。據悉,2008年,作為山東中煙參加“泰山杯”SQ3系列機型競賽的唯一選手,欒勝勇從眾多技術工人中脫穎而出,以遙遙領先的成績在大賽中一舉奪魁,由此他還被破格晉級為高級技師。
王彬·設備維修改造的全能手 在卷煙廠卷包車間,記者見到了正在維修保養設備的王彬。已經工作22年的他,如今在青島卷煙廠卷包車間任包裝設備維修主管。
“我最佩服的就是老王這股子拼勁兒!”該車間主任劉燃祥向記者透露了這樣一件事:1996年,該公司引進第二組FOCKE350包裝機,作為技術帶頭人,從設備到廠當晚開始,王彬和團隊其他成員就投入到“十日鏖戰”之中,每天工作12小時以上。最終,德國專家需要45天才能完成的工作,突擊隊僅用10天時間就將其全部完成,王彬帶領團隊創造了“寧可汗水漂起船,確保FK早投產”的“FK精神”。
記者還了解到,利用公司搭建的技師工作站平臺,根據設備在生產過程中時常出現的一些小問題,王彬還先后設計改造了“小透明美容器”“吹風下煙裝置”等設備,不但提高了生產效率,還為企業節省了大量維修資金。“不少設備之前都需要請外國專家維修,現在老王基本都能搞定。”劉燃祥這樣說。
工匠精神
用數據說話 不要想當然 制絲車間主任董志剛表示,廠里每年都會招聘幾十位新人,要想他們迅速成長起來,除了公司搭建的平臺外,由欒勝勇、王彬這樣的技術骨干進行傳幫帶是必不可少的。
董志剛告訴記者,2016年4月,在第四屆山東中煙煙機設備修理技能競賽中,欒勝勇擔任教練員,連續幾個月陪選手訓練,最終獲得了“SD5組第一名,SQ34組第二名”。
老同事張玉安透露,某次,ZB48包裝機750透明紙吸風帶更換完畢后,他的徒弟習慣性用手在吸風帶上摁了兩下來斷定張力沒問題。王彬看到這一幕后,找來測量儀器量,發現實際數值并未達到標準要求。為此,他少有地批評了徒弟,“技術人員要用數據說話,不要想當然。”師傅的以身示范,讓徒弟懂得了準確、嚴謹對于工作的重要性。 記者 衣濤 攝影報道
新聞鏈接
技師工作站搭建起跳臺 “青島卷煙廠是一個典型的制造型企業,發展壯大離不開高技能技術工人,如何培養好、使用好技術工匠,這是我們永恒的課題,為此2012年公司成立了青島卷煙廠技師工作站。”該工作站相關負責人王瑞濤說,為培養高級技能人才,解決生產過程中技術問題,公司搭建該平臺有力地促進了煙廠高技能人才的培養和使用。目前該站已完成技術攻關項目81項,在培養技能人才方面,通過組織崗位練兵、技術比武、導師帶徒等活動,共有393名職工通過行業鑒定獲得技能提升,16人取得技師職業資格,9人取得高級技師職業資格,1人被授予“全國勞模”“全國技術能手”稱號,3人獲得“全國煙草行業技術能手”稱號,1人獲得“山東省技術能手”稱號,2人獲得“山東省首席技師”稱號,2人獲聘“青島市特聘專家”,8人獲得 “青島市首席技師”稱號,2人獲得“青島市有突出貢獻技師”稱號,1人被評為“山東中煙高技能拔尖人才”。
提起青島卷煙廠技師工作站所取得的成就,王瑞濤非常自豪,他告訴記者:“套用電影中的一句話,21世紀最缺的是什么?人才!”王瑞濤表示,通過搭建工作站,他們獲得了一大批人才,這為公司在行業內的發展壯大起到了關鍵性作用。
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